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如何降低生料立磨系統(tǒng)的能耗

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如何降低生料立磨系統(tǒng)的能耗

發(fā)布日期:2019-04-18來源:鄭礦機(jī)器 編輯:zk1956 編輯:

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        立磨系統(tǒng)有著運(yùn)行故障率較高、臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低、生料工序電耗較高等缺點(diǎn),隨著《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》標(biāo)準(zhǔn)在行業(yè)內(nèi)強(qiáng)制執(zhí)行,如何提高產(chǎn)量降低能耗成為攻關(guān)的重要課題。本文鄭礦機(jī)器就對(duì)生料立磨系統(tǒng)的提產(chǎn)降耗進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹分析。
立磨俯視圖1.jpg
  一、加強(qiáng)工藝技術(shù)管理提高立磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量

  1、關(guān)注立磨故障停機(jī)及停機(jī)原因分析
  通過對(duì)立磨停機(jī)原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)立磨經(jīng)常因石灰石塊大、配料站結(jié)堵而斷料導(dǎo)致立磨振動(dòng)跳停次數(shù)較多。主要是因?yàn)閷?duì)石灰石的粒度關(guān)注不夠,立磨常因石灰石粒度過大而振動(dòng)跳停。

  采取措施:
  1)降低入磨石灰石粒度。每周至少抽查一次,嚴(yán)格控制石灰石粒度≤75mm,立磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量有所提高,石灰石粒度按≤50mm來控制,立磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量可得到進(jìn)一步提升,且生料磨跳停次數(shù)減少,生料細(xì)度也得到較好的控制。
  2)加強(qiáng)生料配料站管理,硅酸鹽水泥熟料主要采用石灰石80%~85%、粉砂巖(黏土)10%~15%、鐵粉3%~5%進(jìn)行配料,因黏土較濕易結(jié)堵,按20%~30%的比例與粉砂巖一起搭配入配料倉,減少配料站結(jié)堵,穩(wěn)定磨機(jī)工況。

  2、關(guān)注系統(tǒng)風(fēng)量
  立磨系統(tǒng)通風(fēng)量的大小對(duì)立磨的產(chǎn)量和平穩(wěn)運(yùn)行至關(guān)重要,立磨系統(tǒng)磨機(jī)入料口處三道鎖風(fēng)閥、立磨排渣口、增濕塔回灰螺旋輸送機(jī)等易磨損部位容易出現(xiàn)漏風(fēng),及時(shí)利用停機(jī)機(jī)會(huì)焊補(bǔ)堵漏。立磨進(jìn)風(fēng)管道水平風(fēng)管處積料,影響磨內(nèi)通風(fēng)量。雖在易積料處做了灰斗,每天放一次,經(jīng)仔細(xì)檢查管道內(nèi)的積料還是放不凈。為此,在每次停磨定檢時(shí)都安排工人及時(shí)清理,保證磨機(jī)系統(tǒng)風(fēng)量。

  3、根據(jù)使用情況調(diào)整磨內(nèi)擋料圈高度
  立磨磨內(nèi)料層的厚度取決于擋料圈的高度,理論上可將擋料圈的高度控制在磨輥直徑的2%±20mm。磨機(jī)擋料圈過高,磨內(nèi)料層太厚,研磨效果未能充分發(fā)揮,磨機(jī)負(fù)荷大,主電動(dòng)機(jī)電流高。

  4、優(yōu)化工藝參數(shù)
  立磨系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),嚴(yán)格控制立磨出口溫度在85~90℃,研磨壓力控制在11~13MPa,料層厚度控制在90~110mm。

  二、將噴口環(huán)由內(nèi)循環(huán)改為外循環(huán)降低系統(tǒng)電耗

  利用定檢時(shí)間進(jìn)行改造,采用外循環(huán)噴口環(huán)替代內(nèi)循環(huán)噴口環(huán),噴環(huán)間隔距離與角度(45°)未變,噴環(huán)寬度增加約60~70mm,即通風(fēng)面積變大,從而改變氣流速度(風(fēng)速減慢),噴口環(huán)風(fēng)速由原來70~90m/s下降到40~60m/s??蓽p少提升大塊物料,減少物料在磨內(nèi)循環(huán)次數(shù)并穩(wěn)定料層,從而達(dá)到降低系統(tǒng)電耗的目的。

  立磨噴口環(huán)改造后,經(jīng)過磨合與操作參數(shù)的優(yōu)化,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量與改造前大致相同,生料細(xì)度與水分滿足生產(chǎn)控制指標(biāo)要求。磨機(jī)壓差由原來的7500Pa左右降到6000Pa以內(nèi),主電動(dòng)機(jī)電流下降15A左右。由于改造后,外排量顯著增多,原排渣口設(shè)計(jì)較小,此次改造排渣口未加大(若加大殼體受力不均,影響設(shè)備安全),導(dǎo)致排渣口來不及排出改造后較多的外排量,部分從進(jìn)風(fēng)管北側(cè)出料口排出(每班約15t),需進(jìn)一步改進(jìn)。從改造后的參數(shù)看主要是磨機(jī)壓差和主電動(dòng)機(jī)的電流下降,系統(tǒng)風(fēng)機(jī)的電流未見明顯下降,此改造項(xiàng)目還有優(yōu)化空間。

  三、效果分析

  經(jīng)過采取加強(qiáng)工藝技術(shù)管理、節(jié)電技術(shù)改造、優(yōu)化中控操作等措施,生料立磨系統(tǒng)產(chǎn)量明顯提高,系統(tǒng)電耗也有了較明顯的下降。
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